工作面頂板深孔預裂爆破卸壓技術
一、研發(fā)背景
目前,高瓦斯礦井由于工作面通風需要,以及長距離掘進需要,工作面多采用多巷布置形式,采用兩進一回的通風方式,需保留一條巷道作為接替工作面的皮帶運輸巷,雖留設煤柱達30~50m,但是復用巷道壓力顯現(xiàn)依然較大,需要進行大量的頂板和兩幫錨索補強,巷道一般需要進行擴幫、拉底才能滿足接替工作面使用,造成..無煙煤資源大量浪費,巷修工程很大,為了解決此問題,我公司提出在工作面輔運順槽進行頂板深孔預裂爆破,減少頂板懸梁長度,加快頂板垮落速度,使采空區(qū)能夠垮落充分,以減弱煤柱和復用巷道壓力。
二、施工方法
在巷道頂板布置直徑φ75mm的鉆孔,在走向斷面內與水平方向夾角為75°,朝向采空區(qū)方向,在軸向斷面內鉆孔與水平方向夾角為90度,鉆孔間距2m,單孔裝藥長度20m,封孔長度10m,藥卷規(guī)格φ50mm×450mm,單卷0.8kg,單孔裝藥量28.8kg;采用分段間隔裝..式,每孔兩根導爆索,兩發(fā)雷管,電容式發(fā)爆器起爆。
難點為封孔,近似垂直鉆孔,φ75孔徑鉆孔,封孔深度達10m,采用炮泥封孔難以實現(xiàn),封孔效果也不好,為了解決封孔問題,公司將自研的雙液速凝材料進行調配,配合我公司生產的“兩堵一注”囊袋式注漿封孔器,采用灌注封孔。采用該辦法,裝藥時間20~30min,包括透孔、裝藥、連線,導通測試等工序,灌注封孔時間5min,固化10min即可起爆,檢修班4個小時內,即可完成3~5個孔的起爆工作,..了工作面..開采,未對工作面回采造成任何影響。目前該項目正在實施階段,卸壓效果初步顯露。
三、結論
公司研發(fā)團隊大膽創(chuàng)新,采用灌注封孔方法,取代了煤礦生產企業(yè)長期采用的填塞炮泥的方式封孔,..了工人勞動強度,加快了爆破效率,破解了..開采工作面快速深孔爆破的難題,也達到了良好的封孔效果。